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七零娇娇带球跑科研大佬宠上天第139章 技术攻关

南海的清晨来得格外早咸湿的海风带着特有的腥咸气息透过招待所简易窗户的缝隙钻进来。

林晚星睁开眼看了眼腕表才凌晨五点半。

她几乎一夜未眠脑海中反复推演着昨天看到的那份故障齿轮加工工艺流程图。

虽然旅途劳顿但强烈的责任感和技术人员的本能让她的大脑处于高度兴奋状态。

简单洗漱后她换上便于活动的工装将长发利落地盘起带上厚厚的笔记本和技术资料快步走向基地为他们临时安排的办公室兼会议室。

让她有些意外的是赵教授和李副教授的房间里也已经亮起了灯。

赵老师李老师早。

林晚星推门进去看到两位老师正对着摊开在桌上的图纸低声讨论眼圈都有些发青显然也是熬夜奋战了。

晚星来了早。

赵教授抬起头揉了揉眉心指着图纸上一处我和卫华刚才还在说这个第三道精铣工序的切削参数看起来有点保守但基地的工艺员坚持说这是经过验证的最优值。

李副教授递过一杯刚沏好的浓茶给林晚星接口道:是啊常规理解下这个参数确实能保证单件加工的稳定性。

但问题出在批量生产上。

我们怀疑是不是机床在长时间连续工作后某些我们尚未监测到的性能参数发生了漂移而现有的工艺没有考虑到这种动态变化。

林晚星接过茶道谢凑到图纸前仔细看着那密密麻麻的数据。

她昨天一到基地就马不停蹄地查看了故障现场、检测了报废件、并与基地的技术人员进行了初步交流。

此刻她结合自己的观察提出了一个想法:赵老师李老师我昨天留意到那台进口的五轴联动加工中心虽然精度很高但它的主轴冷却系统是传统的水冷方式。

基地为了提高效率经常二十四小时连轴转加工。

南海这边气候炎热潮湿车间虽然装了空调但温差和湿度波动仍然比北方大得多。

会不会是主轴在长期高温高负荷运转下产生了细微但累积的热变形而这种变形量又随着环境温湿度波动导致了加工基准的微量漂移?这个漂移量可能单件加工时在公差范围内但批量累加起来就造成了系统性的精度超差? 赵教授和李副教授对视一眼眼中都露出了思索和赞许的神色。

林晚星这个思路跳出了单纯纠结于工艺参数本身的框架从设备动态特性和环境因素入手提供了一个新的视角。

有道理!李副教授一拍大腿我们光盯着静态的工艺卡了忽略了机床本身也是个动态系统!晚星同志这个切入点很敏锐! 赵教授沉吟道:如果是热变形问题那就需要对机床进行长时间的温度场和位移监测建立热误差补偿模型。

但这需要时间而且补偿模型的精度也需要验证。

基地这边等不了那么久。

也许我们可以双管齐下。

林晚星翻开了自己的笔记本上面画着一些简化的示意图一方面请基地技术人员配合立即对加工中心主轴和关键结构部位加装高精度温度传感器进行实时数据采集。

另一方面我们是否可以尝试一种工艺上的‘动态微调’方案? 动态微调?怎么讲?赵教授来了兴趣。

林晚星解释道:既然我们怀疑热变形是主要诱因而完全精确的补偿模型短期内难以建立那我们是否可以不去追求绝对的‘零点’而是主动适应这种‘漂移’?比如在每加工完一定数量的工件后(比如5件或10件)不是简单地停机冷却而是插入一个快速检测工位测量关键尺寸的实际值然后根据这个实测值对下一批次加工的数控程序原点进行微量的、反向的补偿偏移?相当于用加工出的工件本身作为‘标尺’来实时修正因机床状态变化带来的系统误差。

这个想法很大胆有点以毒攻毒的味道。

李副教授皱起眉头:这相当于把开环控制变成了一个准闭环反馈系统。

想法很好但对检测环节的速度和精度要求极高而且补偿量的算法需要非常谨慎否则可能适得其反。

是的这是最大的挑战。

林晚星承认但基地有现成的三坐标测量机精度足够。

我们可以设计一个快速的专用检具只测量最关键的几个尺寸。

至于补偿算法她看向赵教授这需要深厚的理论功底可能需要建立简化的热-力耦合模型来进行预测指导。

赵教授眼中闪烁着兴奋的光芒:好!这个思路有创新性!把被动的精度控制变为主动的误差补偿!卫华你理论强立刻着手简化模型的建立。

晚星你实践经验丰富和基地的工程师一起负责设计快速检具和确定补偿策略。

我负责总体协调和与基地领导的沟通。

我们这就分头行动! 项目组立刻像上紧了发条的机器高速运转起来。

小小的办公室里气氛紧张而热烈。

演算的草稿纸雪片般飞舞争论声、键盘敲击声、电话铃声此起彼伏。

林晚星和技术员们泡在车间里对着冰冷的机床和零件一遍遍调试检具记录数据。

南海午后的阳光炙烤着铁皮厂房屋顶车间里闷热如同蒸笼汗水很快浸透了她的工装后背但她毫不在意全神贯注地盯着检测仪器的读数不时在本子上记录着或者和技术员们激烈地讨论着。

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